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脫硫系統(tǒng)的管理經驗

更新時間:2015-12-16      瀏覽次數(shù):1398

   脫硫是化肥工業(yè)生產的一個重要環(huán)節(jié),特別是近年來劣質高硫煤的使用,脫硫系統(tǒng)的問題不斷地暴露出來,現(xiàn)歸納總結以下幾點:

   1、脫硫后H2S跑高,尤其是雙甲工藝的使用,更顯得危害極大。

   2、由間斷熔硫改為連續(xù)熔硫后,殘液回收量過大,導致系統(tǒng)飛泡等問題,造成惡性循環(huán),消耗高,硫回收率低。

   3、脫硫塔長周期運行不能得以保證,甚至幾個月便清洗填料。

筆者認為以上問題的出現(xiàn)較為普遍,但從以下幾方面抓好還是能夠較好地得以解決。

   一、應從設備方面著手考慮。設備的設計直接決定了工藝的正常與否:

   1.1對常壓塔而言,氣速應控制≤1.0/秒,如氣速過高,則反應較差,吸收率降低;1.8MPa壓力下氣速控0.15/秒為宜。

   1.2如果系統(tǒng)較大,多塔運行,則應設計為可并可串。這樣,并聯(lián)時氣速降低,吸收效果好,液氣比大,不易堵塔;串聯(lián)時可保證后塔出口H2S盡量低,如太化、紅星發(fā)展均為并聯(lián)。

   1.3進脫硫前的洗氣除焦油設備必須滿足生產要求,因為煤氣中含有的焦油、酚類等可與堿性脫硫液反應,生成類似于烷基苯磺酸鈉造成系統(tǒng)起泡,影響脫硫系統(tǒng)的正常運行。

   1.4設備設計時應考慮脫硫塔前后增加分離器,一方面可阻止循環(huán)水帶入脫硫液中,另一方面可將帶出的脫硫液予以回收,以降低消耗,減少環(huán)境污染。

   二、從工藝方面而言,筆者認為工藝執(zhí)行的好壞,直接決定系統(tǒng)的正常與否。

   2.1溶液成份的穩(wěn)定。以栲膠脫硫為例,各成份的含量控制多少合適,應論計算方可得出,但必須明確一點即是氧化劑釩的含量理論上雖與HS-的摩爾濃度相當;但實際上按1.3-1.5倍控制較好。如果其濃度小于HS-的濃度,則會出現(xiàn)Na2SO4、Na2S2O3的生成量加大。這樣首先反應在熔硫時渣多;其次即是造成設備管線的腐蝕,必須指出的是在制釩液時必須加堿加熱(室溫時,V2O5的溶解度為0.07g/100gH2O),此條件下,則生成了偏釩酸鈉。如果在冷法的條件下,則生成了正釩酸鈉。

   栲膠的含量理論上是釩的1.6倍,實際上zui多按2倍控制,值得注意的是在制栲膠液時,盡量加熱的時間稍長些(1-2個小時),然后用制備槽上的空氣進行活化降溫后打入系統(tǒng),這樣既可防止膠頭等物質的影響,又可把栲膠活化好。

   2.2嚴格溫度和再生壓力的控制。生產中,溫度以38-42℃為佳,大于45℃時,Na2S2O3的生成量逐漸增大,特別是60℃以上是更是直線增長。如果溫度較低不僅影響泡沫的聚合浮選,而且影響催化劑的再生,再生壓力的控制據(jù)實際情況而定。以槽液面的穩(wěn)定為前提,盡量加大吸收空氣量。但是對于加壓脫硫而言,必須考慮CO2的分壓,盡量保證吸收的CO2能夠釋放出來(如2.0MPa3.2MPa的脫硫)。必要時可引部分脫硫液加熱分解NaHCO3,以提高NaCO3的含量。

   2.3經濟適宜的液氣比。筆者認為如果要保證H2S的合格,又要保證脫硫塔的長周期運行,則應控制較大的液氣比,因析S反應的70%在塔內進行,傳統(tǒng)的理念認為大于12l/m3即可。但是太原化肥廠控制在30l/m3,貴州紅星發(fā)展控制在42l/m3(常壓塔),H2S得以保證,塔阻比較穩(wěn)定,運行周期較長。從兩廠實際運行情況來看,效果確實不錯,從我車間變脫的實際情況也確實如此(1.8MPa)。原變脫塔d=3.0mQ=450m3/h,實際計算硫容為21mg/l,液氣比5l/m3;更新為d=3.6mQ=450m3/h,硫容為25mg/l,液氣比5l/m3;將循環(huán)量調整為Q=600m3/h,硫容達40mg/l,液氣比7-7.5l/m3。脫硫效率大提高。

   2.4888等鈦菁鈷系列的使用極大的吸收了有機硫,可確保變換后硫化氫不至于增加的過多而影響變脫負荷。

   2.5循環(huán)水的殺菌劑、絮凝劑等物質應避免帶入脫硫液中,防止造成溶液的不分層等現(xiàn)象。

   三、關于系統(tǒng)飛泡問題,筆者經認真分析,經驗總結如下幾點:

   3.1氣體凈化不好,焦油帶入系統(tǒng),與堿液皂化反應導致起泡,所以應加大洗氣除焦量,靜電除焦油器以濕法較好。

   3.2栲膠自身問題造成起泡,如熟化不好,膠頭等物質影響,所以如前所述,把好制液關。

   3.3副鹽積累過多,導致起泡,所以應嚴格脫硫液的成份比例控制,確保HS-及時被氧化為單質S。

   3.4高溫熔硫后的殘液不經處理,直接入系統(tǒng)導致起泡,針對此情況,增加硫泡沫高位槽,沉降分層后將清液直接入系統(tǒng),這樣既減少了高溫熔硫時的副反應,又降低了消耗,減少了返興高采烈量。同時對殘液應嚴格降溫多級沉淀后逐量加入系統(tǒng)。

   3.5H2S含量較低而脫硫液的氧化性較強,導致皂泡的產生,雖然這一觀點爭議較大,但從該廠,半脫2#系統(tǒng)及變脫系統(tǒng)幾次的調試發(fā)現(xiàn)確實如此。當然過度氧化這一觀點有待進一步論證。

 

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